【反击矿山碎石机衬板及外壳磨损快的改造】某硫铁矿车间自运营以来,使用反击矿山碎石机做为二段破碎,选择该机械,主要是思考到其构造正确,操作方便,破碎比大,和机械粒度均匀,然而,该机在生产过程当中同样存在一部分致命的缺陷,具体主要表而今衬板及外壳不上,影响生产效能,该厂通过了解缺点,进行了一系列的修改, 颇佳。
反击矿山碎石机衬板及外壳磨损快的改造一、缺点之处 1、做为碎石机的易磨件,其衬板磨损快,经常的修护消耗了不少的工作时间,此时,修护资金也是一笔不小的成本,尤其是做为二段破碎的反击矿山碎石机,其衬板磨损速率是碎石机的两 以上,很多每20天就需改换一块新的衬板,究其因素主要是衬板排列不均匀形成的。 2、原设计反击矿山碎石机下机壳高375毫米,而转子外圆出下机壳,致使卸料溜槽衬板磨损加快,而且轻易磨穿下机壳与溜槽交界的外壳,几乎每30天要焊补一次,六个月改换衬板一次(对二级碎石机而言)。 二、修改措施 对于上述缺点,该厂凭借旧系统停止运行的机会,将两台二级碎石机进行修改。 1、将上机壳加宽60毫米,下机壳加宽110毫米。 2、下机壳加高至620毫米。 3、上、下机壳衬板再次排列,上机壳在转子圆周部分两侧各排两块ZGMn13厚45~50毫米,圆弧直径为200毫米的衬板,下机壳衬ZGMn13厚75毫米的衬板。
三、修改后主要优势 1、在转子圆周部分衬板加厚至45~50毫米,不仅可增长衬板使用使用时间,而且起了保护附近衬板的影响,其余衬板仍保持原ZG35厚35毫米性能。 2、上、下机壳再次排到衬板后,主要磨损集中在两块加厚的衬板(即在近投料口两侧)。 3、卸料溜槽衬板及外壳 保护。 4、缩小修护时间,节省备件,备用机械获得。 修改后该厂通过十 的实践,转子圆周部分的衬板仅改换过两次,其余衬板包含溜槽衬板磨损量不多,仍可继续使用,另外外壳及卸料溜槽因获得衬板的保护,仍完好,可见,该厂的此次修改成功,大大添加的整个反击矿山碎石机的性能。 |
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