【碎石机轴承烧损故障分析及改造措施】某公司青石碎石机(正常状况下2开1备)是与其热电站相整套的机械,它为电站的循环流化床锅炉生产纹理好性能的青石粉,对锅炉安、操作和无硫排放尤为重要,但碎石机投用后不到1 就出现前后轴承烧损的问题,严重制约了青石粉的生产能力,直接影响电站锅炉负荷的提高和安操作,碎石机生出现产商多次派专门的技术人员进行处置,但问题均无获得 ,下面中誉鼎力生产商对此进行考察并制定正确的修改措施。
碎石机轴承烧损故障分析及改造措施一、问题现象 该碎石机两端均选择两只6312C3轴承串联支承,其中,皮带轮端轴向定位器此时承受须的轴向力,从拆拆除来烧损轴承的表象看,很多滚球出现扁平区,并使滚道出现凹穴,这俨然是由于负荷过大而出现的 弯曲,另外,使用后的光滑油中含有微小磨粒,这表明毛毡密封无效,有少量青石粉进入轴承腔,润滑条件恶化,也会造成轴承过早地无效。 二、修改措施 1、轴承再次型号选择 由上可知,轴承无效主要是其承载能力缺点造成的,因此选择轴承须思考以下几点: (1)能承受较大的径向载荷和须的轴向载荷。 (2)能承受交变载荷,并有不错的调心能力。 (3)经济和拆装方便,且机组和转轴的结构很多不变。 我们在汇总以往的经验和简单负荷核算的基础上,选择SKF产的调心滚子轴承22313EK,整套使用紧定锥套H2313和轴承座SNH613吨S。 新选择的轴承承载能力和面性能大大提高,另外,该轴承主要承受径向负荷,此时也能承受须的轴向负荷;由于轴承有双列球面滚子,外圈滚道为球面形,拥有调心性能,对交变载荷和冲击载荷有不错的调整能力,因而不易受轴与轴承箱角度对准误差或轴弯曲的影响,安装时通过锥套(锥度1∶12)沿锥度配合表面移动内圈,可微量调改轴承的径向游隙,还可合适调改轴向定位,而且拆装方便、快速,另外,轴承外圈上设计有环状油槽及油孔,便于轴承润滑,可加注光滑油。
2、轴承座密封和轴承支架的修改 原先轴承座使用毛毡密封,青石扬尘轻易进入轴承腔,而今我们凭借压缩空气密封,在新轴承座两端增设铜密封梳齿(直径为0.4~0.5毫米,程度剖分,便于拆装、改换),这样既防止青石扬尘污染光滑油,又对轴承起到须的冷却影响,而且,凭借新轴承箱和使用环境实际尺寸,在碎石机转子轴向、径向位置不变的基础上,再次设计、制作轴承支架,由于使用空气冷却,轴承座设计不带冷却水腔,这样仅 就可以节省近20t的循环冷却水,此时思考到的刚性要求,使用筋板提高。 3、修改 对2#碎石机进行修改,投用后操作正常(前/后端温度分别为53/47℃,振值为2.1/2.3毫米/s),观察操作2周后,陆续对1#、3#碎石机也进行相同的修改,3台碎石机正常操作后,青石粉的生产能力符合300t/d左右,不仅符合了电站正常的操作要求,还了要的日库存量(200t以上)。 三、结论与建议 碎石机轴承结构修改后,获得了较好的使用 ,汇总本次技改的经验,我们可以得出以下几点结论:①在问题诊断中,通过了解频谱图和转子动均衡校验,便于轴承无效的因素;②双列球面滚子轴承外圈滚道为球面形,拥有调心性能,对交变载荷和冲击载荷有不错的调整能力,其使用使用时间大大提高;③凭借技改 问题时,应对于机械本身的结构优势,据便利、切实的准则修改办法。 为碎石机安稳定操作,建议今后的维护和维护运行中深度采用以下措施:①按时进行叶片改换和调改,对转子进行动均衡校验;②按时改换或补充轴承光滑油;③修改皮带轮与轴的安装配合结构,使用锥度1∶30的无需人工紧定锥套结构,安装配合结构正确、,且拆装方便。 |
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