【圆锥破碎机防尘改进介绍】熟悉破碎机的朋友想都知道,圆锥破碎机中采用了干油或水两种密封形式,使石粉与润滑隔离开来。防尘在圆锥破碎机中占据着很重要的作用,本文将和大家分享圆锥破碎机防尘改进! 现有圆锥破碎机防尘装置缺陷圆锥破碎机原防尘结构如下图所示。通过多年的使用表明,该种防尘方式存在以下缺点: 由于破碎时动锥随着偏心轴套的转动做18~20次/min旋转摆动,有时与偏心轴套的同步转速高达300r/min,因此橡胶防尘圈磨损很快。 当动锥防尘挡板与橡胶防尘圈的间隙大于1.5~3.0mm时,大量的粉尘从动锥下沿防尘挡板进入水封装置,将水封槽及排水管堵塞,粉尘沉积在水封槽中。 当清水管内压力较大时,水流通过挡油圈从球面轴承回油管路进入油箱,因此需经常拆检疏通水封装置,更换油箱中的润滑油,既增加了工人的劳动强度,又造成了大量的浪费。
圆锥破碎机防尘方式的改进先将上图中的水封进水管10及排水管1拆除,然后将球面轴承座2上的环形水封槽用钙钠基润滑脂密封严实,依靠破碎圆锥体下部的球形防尘挡板8和球面轴承座环形槽中的钙钠基润滑脂,通过机体的旋转将粉尘挡住或粘在钙钠基润滑脂上,从而将粉尘阻挡在球面轴承座之外。 圆锥破碎机防尘改进效果圆锥破碎机防尘改进经使用证明,效果良好。 1)节约用水:2台圆锥破碎机每天可节约清水116.6t,每年节约清水31482t,节约成本8万余元。 2)增加处理矿量:解决了粉尘经常堵塞水封槽和排水管的难题,减少了维修次数,延长了开机时间,2台圆锥破碎机每月多处理矿石490t,每年多处理矿石4410t,年增效益2万余元。 3)节约润滑油:改变了防尘方式后,解决了润滑油站由于进水而造成的换油现象,每年可节约润滑油1620kg,节约费用1万余元。
4)节电:由于拆除了水封装置,减少了2PNL型立泵的开机时间,每年节电72900kW·h,节约电费3万余元。 综上,每年可为选矿厂节约16万元左右的成本费用。 简单的圆锥破碎机防尘改进,不仅解决了原有防尘装置存在的问题,而且节约了生产成本,提供了效益。在环保政策日益严厉的当下,做好设备的防尘工作。希望圆锥破碎机防尘改进方法能为大家提供参考。 |